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一项技术革新为企业创效两千万

发布时间:2017-10-27 10:11:49,阅读次数:679 更多

——我会常务副会长单位江苏天工集团革新退火工艺见奇效

自从有了现代金属冶炼加工技术,退火就是必不可少的工序。但这个“定规”被江苏省工商联五金机电商会常务副会长单位——江苏天工集团有限公司颠覆了。经过两个月试运行,9月江苏天工集团全面推广“免退火”工艺。记者粗算了一下,这一重大革新每年能为企业带来2000万元左右的新增效益。

用了一小时,记者“走马观花”,先后走过天工850吨扁钢、1300吨精锻、910吨轧钢、2000T快锻、650吨轧钢、750吨精锻等车间,以往穿梭在厂区路上运送待退火成品的车辆似乎消失了,公司“联合退火炉”也“歇业”了。850车间主任邹步云说,专用保温砂可以反复使用,今年6月他们开始用“埋砂”工艺代替退火炉,原本100元/吨的退火电费也就不用再花了,运输装卸费用也自然没有了,“我们每月如果有7000吨成品要退火,现在‘立竿见影’就能省70万元!”2000吨快锻车间主任葛情靖介绍,他们车间6、7、8三个月分别有471吨、345吨和465吨成品,“以往进车间自备的退火炉处理,每吨要付电费180元;运进公司联合退火炉处理,每吨也要付100元电费,这个效益真是看得见摸得着!”邹步云、葛情靖等人所言非虚,把所有“免退火”车间节能效益大致汇总一下,每月仅节电一项就有近两百万元,全年超过2000万元!

在公司经营核算部门的办公桌上,记者看到一张《8月份钢厂免退火奖励表》:产品不同,对应的“热装退火”“沙坑退火”“免退火”等工艺就不同。吨钢电费节省金额少则几十元,最多的达249.7元。节约电费总金额超过70万元。一个月内共有72名员工获得奖励,奖金总额达到33120元。 内审部副部长谢建华说:“为了鼓励实施免退火新工艺,今年下半年每月都会现金兑现节约奖,大家热情很高。”

采访中,多位资深技工表示,目前全公司已实现免退火的“全覆盖”,由于免退火受季节气温、操作规范等诸多因素影响,节能增效水平也有一定起伏,但如果放到全年时长来看,实现增效月递增10-20%仍是可以预期的。

江苏省工商联五金机电商会常务副会长、江苏天工集团有限公司董事局主席朱小坤说,对天工来说,退火时代过去了。应该感谢出‘金点子’的人,更要感谢那些把‘金点子’转换成效益的广大员工。而天工正是凭借大大小小的创新与革新,一步一个脚印、一步一个台阶,最终达成转型升级阶段性战略目标。

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